淺析防腐風機主軸與軸承(chéng)燒(shāo)毀的(de)原因
發布者: 91麻豆视频環保 時(shí)間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐(fǔ)風機是燒結生(shēng)產的主要設備,擔負著燒(shāo)結過程燃燒的送風。若防腐風機故障停機,將引起暫停煉(liàn)鐵甚至停爐(lú)的特大事故。
一、防腐風(fēng)機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機(jī)主抽風機D2500一11的主要參數(shù)為:風量(liàng)2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電(diàn)機(jī)功(gōng)率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機後,防腐風機的自(zì)由端振動嚴重超標,特別(bié)是軸向振動很大,位移峰一峰(fēng)值達到105μm,而風機(jī)負荷端的各向振動位(wèi)移(yí)峰一(yī)峰值都較(jiào)小,在20μm以下。
二(èr)、振動原因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征(zhēng)之一,是自由端軸向振動特(tè)別大,原因有以下幾種:
(1)安裝角向不對(duì)中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平(píng)衡和不對中是旋轉機械普遍和常見的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為(wéi)故障振動可能是單一(yī)原因造成,也可(kě)能是幾種故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變在軸承內的位置(zhì),導致不對中,常產生二倍頻振動,使軸與軸承或密封等零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運(yùn)動所需(xū)的擾動力。這時,滑動軸承不是(shì)故障(zhàng)振動的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故(gù)障源。
2.振(zhèn)動(dòng)分析的初步結論頻譜分(fèn)析(xī)表明(míng),防腐風機的主要振動特征為,自由端軸向(xiàng)振(zhèn)動超標(biāo);各方向主要(yào)頻率成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍(bèi)頻等(děng)諧波。
振動分析的初步結論為:(1)由於變形、磨(mó)損等原因,使轉子產生不平衡(héng);(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故(gù)障處理10月8日進行開始現場冷態動平衡,其後風機各點振動值(zhí)明(míng)顯下降,但自由端(duān)軸向振(zhèn)動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現(xiàn),風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴重(chóng);軸密封銅板與(yǔ)轉子軸表麵發生摩擦,有(yǒu)明顯摩擦痕跡。更換軸(zhóu)瓦後,風機各點振動值在正(zhèng)常範圍(wéi)內,但自由端軸向振動相對其它點仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定(dìng)風(fēng)機轉(zhuǎn)子存(cún)在的不平衡,主要由熱變形引起,運行(háng)時間越長不平衡越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡(héng)。動平衡前風機自由端水平位移峰(fēng)一峰值為36.45μm,軸向(xiàng)位移(yí)峰一峰值為48.8μm;動平(píng)衡後分別降至(zhì)3μm和30μm。風機自由(yóu)端水平方向一倍頻占主要成分,同時存在二倍頻等成(chéng)分。主抽風機運行約4天後,各向(xiàng)振動值緩慢變大,可見轉子仍(réng)然存(cún)在不平衡(héng)。
10月24日進行了一次(cì)熱態動平衡,即主抽(chōu)風機在很(hěn)接近實際運行工況的熱態情況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動平衡(héng)後分別為8.3μm和18.6μm。開(kāi)機後運轉平穩,經過4個月(yuè)的運轉和(hé)檢測,證明主抽風機的振動故障已經解決。
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