淺析防腐風機主軸與(yǔ)軸承燒毀的原因
發布者: 91麻豆视频(zhōu)環保 時間(jiān):2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結生產(chǎn)的主要(yào)設備(bèi),擔(dān)負著燒結過程燃燒(shāo)的送風。若防腐風機故障停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防腐風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年(nián)9月底(dǐ)開機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特(tè)別是軸向振動很大,位移峰一峰值達到105μm,而(ér)風(fēng)機(jī)負荷端的各向振動位移峰一(yī)峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原(yuán)因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向(xiàng)振動特別大,原(yuán)因有以下幾種:
(1)安裝(zhuāng)角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉(zhuǎn)機械普遍和常見的振動原(yuán)因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造(zào)成,也可能是幾種故障的疊加。滑動軸承間隙過大(dà)可使軸改變在軸承內的位(wèi)置,導致不對中,常產生二倍頻振動(dòng),使軸與軸承或密封等零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激(jī)烈運動(dòng)所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振動的根(gēn)源,而不平衡、不對中或軸彎曲才(cái)是故(gù)障源。
2.振(zhèn)動(dòng)分析的(de)初步結論頻譜分析表明,防腐風機的主要振動特征為,自由端軸向振動超標;各方向主要頻率成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍(bèi)頻等諧波。
振動分析的初步結論(lùn)為:(1)由於變形、磨損(sǔn)等原因,使轉子產(chǎn)生不平(píng)衡(héng);(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開(kāi)始現場冷態動(dòng)平衡,其後風機各點振動值明顯(xiǎn)下降,但自由端軸向振(zhèn)動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴重(chóng);軸密封銅板與轉子(zǐ)軸表麵發生摩擦(cā),有明顯(xiǎn)摩(mó)擦痕(hén)跡。更換軸(zhóu)瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自由端軸向振動相對其它點仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定風機轉子存在的不平衡,主要由熱(rè)變形引(yǐn)起,運行時間越長不(bú)平衡越明(míng)顯。10月20日(rì)進行2次次現場(chǎng)冷態動平衡。動平(píng)衡(héng)前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後分(fèn)別降至3μm和30μm。風機自由端水平(píng)方向一(yī)倍頻占主要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風機運(yùn)行約4天後,各(gè)向振動值緩慢變大,可見轉子(zǐ)仍然存在不平衡。
10月24日進行了一(yī)次熱態動平衡,即主抽風機在很接近實際運行工況的熱態情(qíng)況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位(wèi)移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的運轉(zhuǎn)和檢測,證明主抽風機的振(zhèn)動故障已經解決。
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