淺析防腐風機主軸與軸承燒毀的原因
發布者: 国产精品久久久久国产A级環保 時間:2021-12-7 18:03:57
燒結防腐(fǔ)風機是燒結生產的主要設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防腐風機故障停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防腐(fǔ)風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數(shù)為:風(fēng)量2 500m3/min,風(fēng)壓(yā)89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底(dǐ)開機後,防腐風機的自由端振動嚴重(chóng)超標,特(tè)別是(shì)軸向振動很大,位移峰一峰值達到105μm,而風機負荷(hé)端的各(gè)向振動位移峰一峰值都較小(xiǎo),在(zài)20μm以下。
二、振動原(yuán)因分析
1.軸向振動原因(yīn)防腐風機振動(dòng)故障的主(zhǔ)要特征之一,是(shì)自由端軸向振動特別大,原因有以下(xià)幾種:
(1)安裝角向不對中(zhōng);(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉機械普遍和(hé)常見(jiàn)的振動原因,但要認(rèn)真分(fèn)辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加。滑動軸承(chéng)間隙(xì)過大可使軸改變(biàn)在軸承內的位置,導致不對中,常產生二倍頻(pín)振動,使軸與軸承或密封等零部(bù)件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運(yùn)動所需的擾動力。這時(shí),滑動軸承不(bú)是(shì)故障振動的(de)根源,而不(bú)平衡(héng)、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動分析的初步結論頻譜分析(xī)表(biǎo)明,防腐風機的主要振動特征為,自由(yóu)端軸向振動超標;各(gè)方向主要頻率成分(fèn)為軸旋轉頻率(lǜ),同時(shí)存(cún)在(zài)明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動(dòng)分析的初步結論為:(1)由於變(biàn)形、磨損等原因(yīn),使轉子產生不平衡;(2)風(fēng)機自由端軸(zhóu)瓦磨損,間隙(xì)過大;(3)軸係不對(duì)中。
三(sān)、故障處理10月8日進行開始現場冷態動平衡,其後風機各點振動值明顯下降,但自由端軸(zhóu)向(xiàng)振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發(fā)現,風機自由(yóu)端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生摩(mó)擦,有明(míng)顯摩(mó)擦(cā)痕跡。更換軸瓦後,風(fēng)機各(gè)點振動值在正(zhèng)常範圍內(nèi),但自(zì)由端軸(zhóu)向振動相對(duì)其它點仍偏大,一倍頻占主要成(chéng)分,且軸向很大。
可以確定風機轉子存在的不平衡,主要由(yóu)熱變形引起,運行時間越長不平(píng)衡越明顯(xiǎn)。10月20日(rì)進行2次(cì)次現場冷態(tài)動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向(xiàng)位(wèi)移峰一峰值為48.8μm;動(dòng)平衡後分別降至3μm和30μm。風機自由端水平方向一倍(bèi)頻占主要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風機運行約4天後,各(gè)向振動值緩慢變大,可見轉子仍然存在不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽(chōu)風(fēng)機在(zài)很接近實際運行工況的熱態情況下的動平衡。動平衡前風(fēng)機自(zì)由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過(guò)4個月(yuè)的運(yùn)轉和檢(jiǎn)測,證明主抽風機的振動故障(zhàng)已經解決(jué)。
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