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淺析防(fáng)腐(fǔ)風機主軸與軸(zhóu)承燒毀的原因

發布者: 91麻豆视频環保(bǎo)    時間:2021/12/7 18:03:57

燒結防腐風機是燒結生產的主要(yào)設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防(fáng)腐風機故障停機,將引起暫(zàn)停煉鐵甚至停爐(lú)的特大事故。

  一、防腐風機狀況及故障現象

  韶鋼3號燒結機主抽風機(jī)D2500一11的主要參數(shù)為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫(wēn)度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉(zhuǎn)速1 500r/min。3號燒結(jié)機2005年9月底開機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是軸向振動很(hěn)大,位移峰一(yī)峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。

  二、振動原因分析

  1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因有以下幾種:

  (1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉機械普遍和常見的振動原因(yīn),但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也(yě)可能是幾種故障的疊加。滑(huá)動軸承間隙(xì)過大可使軸改變在軸承內的位置,導致不對中,常產生二倍頻振動,使軸與軸承或密封等零部件摩(mó)擦,進而產生使軸進入不穩定(dìng)激烈(liè)運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振(zhèn)動的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故障源。

  2.振動分析的初步結(jié)論頻譜分析表明,防腐風機的主(zhǔ)要振動特征(zhēng)為,自由端軸向振(zhèn)動超標;各方向主要頻率成分為軸旋轉(zhuǎn)頻率,同時存在明顯(xiǎn)的二、三倍頻(pín)等高次諧波及1/2倍頻等諧波。

  振動分析的初步結論(lùn)為:(1)由於變形、磨損等原(yuán)因,使轉子產生不平衡;(2)風(fēng)機(jī)自由端(duān)軸瓦(wǎ)磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。

  三、故障處理10月8日進行開始現場冷態動平(píng)衡,其後風機各點振動值明顯下降,但自(zì)由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承瓦(wǎ)磨損較嚴重(chóng);軸密(mì)封(fēng)銅板與轉(zhuǎn)子軸表麵發生(shēng)摩擦,有明顯摩擦痕(hén)跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自由端軸向振動相對其它點仍偏大,一倍頻占(zhàn)主(zhǔ)要成分,且軸向很大。

  可(kě)以確定風機轉子(zǐ)存在的不平(píng)衡,主要由熱(rè)變形引起,運行時間越長不平衡越(yuè)明顯(xiǎn)。10月20日進行2次次現場冷態動平(píng)衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後分別降至3μm和(hé)30μm。風機自由端水平方向一倍頻占主(zhǔ)要(yào)成分,同時存在二倍頻等成(chéng)分。主抽風機運行約4天後,各向振(zhèn)動值緩慢變大,可見轉子仍然存在不平衡。

  10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽風機在很接(jiē)近實(shí)際運行工況的(de)熱態情況下的(de)動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值(zhí)為27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的運(yùn)轉和檢測,證明主抽風機的振動故障已經解決。

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